項目名稱:對中故障改善
項目小組:champion 1人
MBB 2人
事業(yè)部經(jīng)理 1人
項目負責人 1人
組員 5人
項目時間:3.5個月
改進前狀況:生產(chǎn)線上裝配對中不良率高達2800PPM,這些故障本身和維修這些故障每年損失505,350美元。而且生產(chǎn)過程中,員工感到操作困難。
項目實施:此項目也是由Pareto分析確定的。對中不良是Pareto圖上14個問題中,第2位的問題。第1位的問題已選為另一個”6Sigma”項目。
過程能力分析顯示,此過程只有4.2σ的水平。為了解這個問題,首先進行了Process Maping,XY Matrix,PFMEA等分析,從6個子過程中,找到4個關(guān)鍵的子過程;從16個潛在因素中,找到7個關(guān)鍵因子。GR&R分析顯示,GR&RR方差貢獻率是0.34%,這表明此測試系統(tǒng)已達到要求。更進一步經(jīng)由IMR圖,Ttest,ChiSquare,MatrixPlot,多重線性回歸,ANOVA等方法分析后,確定5個關(guān)鍵因子。再經(jīng)DOE分析,最后確定3個對中不良有重要影響的因子,它們的貢獻率為94.5%。這三個因子的最優(yōu)值由DOE確定。
改進后的結(jié)果如下:對中不良率由2800PPM降至690PPM,每年節(jié)約成本350,490美元。