項(xiàng)目名稱:減少工藝過程的故障率
項(xiàng)目小組:黑帶 2人
事業(yè)部經(jīng)理 1人
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 1人
組員 5人
時(shí)間:3個(gè)月
改進(jìn)前狀況:由于工藝過程的故障率高達(dá)3056PPM,故障本身和維修這些故障給公司造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。這些故障造成的經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)779,752美元/年。
項(xiàng)目實(shí)施:此項(xiàng)目是通過Pareto分析后確定的。在Pareto圖一共列出15個(gè)問題需解決,此項(xiàng)目要解決的問題列第5位。第1位到第4位的問題已選為其它的”6Sigma”項(xiàng)目。
通過Pareto,Process Maping,XY Matrix,PFMEA,分析后,從6個(gè)子過程中確定2個(gè)關(guān)鍵子過程;從20個(gè)潛在因素中,確定3個(gè)關(guān)鍵因子。過程能力分析顯示,該工藝過程只有4.2σ的水平。GR&R分析顯示GR&R方差貢獻(xiàn)達(dá)18%,過高,需對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行培訓(xùn),并對(duì)測(cè)試環(huán)境進(jìn)行改造。經(jīng)過Multivari,Ttest,Matrix,互相關(guān),回歸分析后,確認(rèn)了關(guān)鍵因子。DOE分析顯示,只有一個(gè)因子對(duì)過程的故障有顯著影響,該因子的貢獻(xiàn)率高達(dá)94.8%。該因子的最優(yōu)值由回歸方程確定。
實(shí)施”6Sigma”后,改進(jìn)結(jié)果如下:故障率從3056PPM降到600PPM,節(jié)省成本609,200美元/年。